小松PC220一5型挖机涡轮增压器损坏有哪些原因?小松五型挖机出厂时间

小松PC22015型挖机涡轮增压器损坏有哪些原因?



1、小松PC22015型挖机涡轮增压器损坏有哪些原因?

1台日本小松PC22015型挖掘机,使用近两年时间里连续损坏了9台涡轮增压器。通过对该机的几次现场故障进行分析知,造成涡轮增压器损坏的原因主要有以下两个方面:

1、润滑油不足造成的损坏 (l)油路堵塞当原增压器损坏后,在现场分析诊断时,测得主油道机油压力正常,但拆开增压器润滑油进油管时,几乎没有润滑油流出,拆检机油散热器发现散热器基本被油泥堵塞。经对发动机润滑系统进行彻底清洁后,机油润滑恢复,增压器正常运转。 (2)机油泵故障造成的损坏在1次增压器损坏的故障诊断中,测得主油道油压仅为0.03MPa,增压器进油管几乎无油。检查润滑系统,没有发现油路堵塞情况。拆检机油泵时,发现有开口销的碎块进入油泵,造成齿轮及壳体损坏而使机油泵失效,并导致增压器无油润滑而损坏;此次机油泵损坏还导致了发动机的大修。 拆检损坏的其他增压器后,发现有的是中间壳中有沉积物,因而影响着增压器的润滑。 增压器的轮轴转速为几万转到2O万转的高速,所有轴承都必须得到润滑油的供应,以起到稳定、润滑和冷却的作用。若润滑油不充足或中断,在这样高的转速下,金属与金属直接摩擦必然很快导致0部件逐个损坏,直至增压器失效。

2、发动机过热造成的损坏 由于在维修发动机过程中没有足够的资料和经验,使得1次因调校喷油泵将喷油量调整过大,1次因调整喷油正时过晚,结果均造成发动机过热(发动机工作1会儿后就感觉到发动机热气逼人),又没有及时查找原因,从而导致增压器损坏。拆检增压器时,发现增压器的轮轴因过热而变色、中间壳中有炭渣和轴承损坏。 拆检时还发现,涡轮叶轮受到高温(超过650℃)时,同时将热量沿轴向压气机传递,润滑油在中间壳中烧焦形成沉淀物,并随着润滑油进人摩擦件中,加速了轴承的磨损。同时,高温下润滑油变稀,使油压降低、润滑受到影响,最终导致增压器失效。 另外,由于发动机的状况不好,使用中发动机经常出现在高速运转时突然熄火,以及驾驶员经常在发动机高速运转中停机的情况,这也是促使增压器过早损坏的原因之1。

小松5型挖机出厂时间



2、小松5型挖机出厂时间

国内是这样的-5:1995年11月开始生产-6:1997年1月开始-7:2002年9月开始-8:2007年9月开始国外-5:88年5月-6:1992年11月-7:2001年4月-8:05年9月。

小松PC220-5型挖掘机主泵控制系统怎么调试?



3、小松PC220-5型挖掘机主泵控制系统怎么调试?

小松PC220-5型挖掘机主泵控制系统由闭合阀NC、切断阀CO以及恒扭阀TVC、伺服阀等组成。闭合阀NC是根据主环向阀的开口量由射流传感器检测出的压力差(Pt-Pd)信号来控制的(Pt为传感器的出口压力,Pd为进口压力),由于NC阀的节流作用,使其输出的控制压力Pecn产生变化,从而控制泵地排量;切断阀CO用来对主泵进行单泵调节。当主泵的出口负载压力接近主溢流阀地调定压力时,该阀即起节流作用,从而减小泵的排量,使溢流功率损失减小;恒扭阀TVC的作用是,通过其节流控制作用对两主泵进行排量控制,即进行总功率的调节,从而使发动机与液压泵功率的匹配处于最佳状态,使发动机的有效功率得到充分利用;伺服阀在接受来自NC阀、CO阀、TVC阀的控制信号后推动其上的伺服活塞动作,从而控制泵的斜盘倾角,使泵的排量随之变化。

1、主泵、先导泵压力的调试 用两个量程均为60MPa的压力表分别接在两主泵的出口处,监测系统的最大工作压力(即主安全阀的设定压力)。该阀的设定压力应为32.5MPa,若未见其允许范围内(见附表),应松开主泵各自对应的主安全阀上的锁紧螺母,顺时针旋转调整螺钉时压力增大,逆时针旋转时压力减小,调整螺钉每转1圈其压力的变化约为12.8MPa。 将1个量程为6MPa的压力表接至先导泵的出口处,启动发动机,在高怠速空转下测出先导泵的工作压力应为3.2MPa。若不在其允许范围内,应松开先导泵安全阀上的锁紧螺母,顺时针旋转调整螺钉时压力增大,逆时针旋转时压力减小,每转1周其压力变化约为0.45MPa。

2、CO阀、NC阀输出压力的调试 (1)由于CO阀、NC阀只对主泵进行单泵调节,因此可以先调试前泵,然后再调试后泵。用1量程为6MPa的压力表接在NC阀的出口处,用2个量程均为2.5MPa的压力表分别接在射流传感器的前、后侧压点上。 (2)首先测试射流传感器的压差(Pt-Pd)值。当机上的操作手柄均在中位时,压差(Pt-Pd)应为1.6MPa;当行走操作手柄置于行程末时,(Pt-Pd)值应不大于0.2MPa。如不在主控制阀上的射流传感器溢流阀上的锁紧螺母,顺时针旋转调整螺钉会使压力升高,逆时针旋转则会使压力降低,每转1周压力的变化约为1.66MPa。 阀的调试:操作主控制阀使主泵卸荷,此时CO阀动作(节流),NC阀不动作,NC阀的输出压力应不大于0.55MPa;如不在此范围内,应松开CO阀上的锁紧螺母(顺时针转动调整螺钉时压力升高,逆时针转动时压力降低),每转1周压力的变化约为014MPa。 (4)NC阀的调试:将主控制阀的操作手柄置于中位,此时,CO阀不动作,NC阀动作,NC阀的输出压力应不大于0.7MPa;如不符合,应松开NC阀上的锁紧螺母,顺时针旋转时可使压力升高,逆时针转动时压力降低,每转1周压力的变化约为0.43MPa。 (5)重复校核CO、NC阀的输出压力。支起该泵对应的那侧履带并使其做全速自动转动(CO、NC阀均无动作),此时CO、NC阀的输出压力应为1.6MPa,如不在允许范围内,应重复上述CO、NC阀的调试。然后进行另1个主泵的CO、NC阀的调试。

3、TVC阀输出压力的调试 在TVC阀出口处接1量程为6MPa的压力表,启动发动机高怠速空转,将机上的操作手柄全置于中位,此时TVC阀的出口压力为2.1MPa;操作主控制阀使1主泵卸荷时,TVC阀的输出压力应为1.5MPa。如不在其允许范围内,应调整TVC阀(松开TVC阀上的锁紧螺母,顺时针旋转调整螺钉时压力升高,逆时针旋转调整螺钉时压力降低,调整螺钉每转动1周其压力变化约为0.35MPa)。

4、伺服阀的调试 若上述压力均正常,而整机工作却不匹配,则要对前、后泵伺服活塞的形成进行测量,并对伺服阀进行调整。 (1)测量工具。准备1个伺服活塞盖(侧面有弹簧的那端)和1台自卸车制动器磨损测量仪。然后,在已准备好的伺服活塞盖中心功丝(1/4"),将测量仪装在此盖上。 (2)卸下前泵(或后泵)伺服活塞盖(有弹簧的那端),将测量工具装上。 (3)在发动机停机的状态下将测量仪的推杆推倒底,测量伺服活塞的行程。 (4)将装有测量仪的前泵(或后泵)所对应的驱动履带支起并使其做高速空转,测量伺服活塞的行程,此行程的标准值应为7.22mm。如不符合,则应松开伺服阀(靠近伺服活塞的那端)上调整螺钉地锁紧螺母,顺时针旋转调整螺钉时可使行程变小,泵排量即变小;逆时针旋转调整螺钉则行程变大,泵的排量也会变大。同时,应检查测量仪测杆的移动是否平滑;与行走控制杆的行程是否配合良好。调定后,再依上述步骤进行另1主泵的调试。

小松挖机5型机还可以修正常吗?



4、小松挖机5型机还可以修正常吗?

有点难度 现在问题少点能工作还不怎么样,要是现在就问题多多的话,建议不要考虑了, -5的机器差不多退市了,0件都少了,。

小松PC22015型挖机涡轮增压器损坏有哪些原因?



5、小松PC22015型挖机涡轮增压器损坏有哪些原因?

1台日本小松PC22015型挖掘机,使用近两年时间里连续损坏了9台涡轮增压器。通过对该机的几次现场故障进行分析知,造成涡轮增压器损坏的原因主要有以下两个方面:

1、润滑油不足造成的损坏 (l)油路堵塞当原增压器损坏后,在现场分析诊断时,测得主油道机油压力正常,但拆开增压器润滑油进油管时,几乎没有润滑油流出,拆检机油散热器发现散热器基本被油泥堵塞。经对发动机润滑系统进行彻底清洁后,机油润滑恢复,增压器正常运转。 (2)机油泵故障造成的损坏在1次增压器损坏的故障诊断中,测得主油道油压仅为0.03MPa,增压器进油管几乎无油。检查润滑系统,没有发现油路堵塞情况。拆检机油泵时,发现有开口销的碎块进入油泵,造成齿轮及壳体损坏而使机油泵失效,并导致增压器无油润滑而损坏;此次机油泵损坏还导致了发动机的大修。 拆检损坏的其他增压器后,发现有的是中间壳中有沉积物,因而影响着增压器的润滑。 增压器的轮轴转速为几万转到2O万转的高速,所有轴承都必须得到润滑油的供应,以起到稳定、润滑和冷却的作用。若润滑油不充足或中断,在这样高的转速下,金属与金属直接摩擦必然很快导致0部件逐个损坏,直至增压器失效。

2、发动机过热造成的损坏 由于在维修发动机过程中没有足够的资料和经验,使得1次因调校喷油泵将喷油量调整过大,1次因调整喷油正时过晚,结果均造成发动机过热(发动机工作1会儿后就感觉到发动机热气逼人),又没有及时查找原因,从而导致增压器损坏。拆检增压器时,发现增压器的轮轴因过热而变色、中间壳中有炭渣和轴承损坏。 拆检时还发现,涡轮叶轮受到高温(超过650℃)时,同时将热量沿轴向压气机传递,润滑油在中间壳中烧焦形成沉淀物,并随着润滑油进人摩擦件中,加速了轴承的磨损。同时,高温下润滑油变稀,使油压降低、润滑受到影响,最终导致增压器失效。 另外,由于发动机的状况不好,使用中发动机经常出现在高速运转时突然熄火,以及驾驶员经常在发动机高速运转中停机的情况,这也是促使增压器过早损坏的原因之1。

小松PC200-5型挖掘机发动机不能启动怎么诊断排查?



6、小松PC200-5型挖掘机发动机不能启动怎么诊断排查?

(1)首先检查电路中保险丝是否熔断。保险丝1旦熔断,启动开关就断电,启动电机就不能运转,发动机就不能启动。重新更换熔断的保险丝之后,启动电机运转,发动机就可以启动了。如果更换保险丝后,启动电机仍不运转,则要进行下1步检查。 (2)检查蓄电池的电压是否在24V以上,电解液的密度是否为1.26×103kg/m3。若密度不符合规定,则说明蓄电池电容量太低或有其他故障,应充电或更换蓄电池。 (3)若蓄电池电压和电解液密度都正常,则将启动开关从接通位置转到断开位置,观察蓄电池继电器是否有动作响声。 (4)如果蓄电池继电器没有任何响声,则进1步检查启动开关端子B的电压是否在20~29V的范围内(万用表的正极与启动开关端子B相接,负极与蓄电池负极端子相接)。若电压不正常,则检查蓄电池正极端子―M11―M7(1)―保险丝―M1(1)―启动开关端子B之间的线束是否接触不良或断路,进行修理或更换线束后,启动电机就可以运转了,发动机可以启动。 (5)若启动开关端子B的电压在20~29V范围内,则进1步检查启动开关端子B与端子BR之间是否导通(接通启动开关,取下端子B),如果不导通,则说明启动开关端子B与端子BR之间有故障,更换启动开关后,启动电机就可以运转了。 (6)如果启动开关端子B与端子BR之间是导通的,则要进1步检查启动开关端子BR与蓄电池继电器端子之间线束的电阻是否正常(启动开关端子BR与蓄电池继电器端子之间的电阻最大值为1Ω,线束与底盘之间的电阻最小值为1MΩ,拆开启动开关和蓄电池继电器两端),若电阻不正常,则进1步检查启动开关端子BR―M1(2)―M20―D10―M7(2)―蓄电池继电器端子之间的线束是否接触不良或断路,经修理或更换后,启动电机就可以运转了,发动机可以启动。 (7)如果启动开关端子BR与蓄电池继电器端子之间线束的电阻值在标准范围内,则进1步检查蓄电池端子负极与蓄电池机电器端子-b之间是否导通,若不导通,则检查蓄电池端子负极与蓄电池继电器端子-b之间的线束是否接触不良。经修理或更换后启动电机就可以运转了,发动机可以启动了。 (8)若蓄电池端子负极与蓄电池继电器端子-b之间导通,则说明蓄电池继电器有故障,更换蓄电池继电器后启动电机就可以运转了,发动机可以启动了。 (9)如果蓄电池电压和电解液密度都正常,当启动开关从接通位置转到断开位置时,蓄电池继电器有动作响声,则接通启动开关,同时观察启动电机的齿轮是否有外移的响声?如果没有,则继续检查启动开关端子C与底盘之间的电压是否正常(接通启动开关,电压约为24V),若电压没有达到24V,则说明启动开关端子B与端子C之间有故障,更换相关部件后,启动电机可以运转,发动机可以启动。 (10)若启动开关端子C与底盘之间的电压达到24V,则检查启动开关端子C―M1(4)―M14(1)―E8(1)―M2(1)―启动电机端子S之间的线束是否接触不良或断路,经修理或更换后,故障就可以排除。 (11)如果启动电机齿轮有外移的响声,则继续检查启动电机端子B与底盘之间的电压是否正常(接通启动开关,电压为24V),如果电压没有达到24V,则进1步检查蓄电池端子正极与启动电机端子B之间的线束是否接触不良,修理后故障就可排除。 (12)如果启动电机端子B与底盘之间的电压正常,则说明启动电机有故障。更换启动电机后故障就可排除,发动机就可以启动。

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